Abstract: This article analyses the problems in the cement floor using, and puts forward the improvement measures on concrete wear-resisting floor process.
關鍵詞: 混凝土;耐磨地面;改進措施
Key words: concrete;wear-resistant floor;improvement measures
0 引言
隨著我國市場經(jīng)濟迅速的發(fā)展,國民經(jīng)濟水準的提高,對于各類日常用品需求增大,包括(日用、化工、電氣、機電等)以往產品生產量已遠遠達不到市場需求,也就是說生產廠家要擴大,增多,相對應需求大面積的土地,面對國家對土地的調控、壓縮,生產商采取了壓縮廠區(qū)占地面積,但可滿足生產需求這樣的思路。
對以往單層廠房作以調整為二層廠房,形成了規(guī)模性、節(jié)能型一體化管理的廠區(qū)。
規(guī)模性:這樣即解決了征地難,土地資金額碩大的問題,又解決了廠區(qū)片大難管理的問題,所謂節(jié)能型:就是車間之間有連廊相互連接,穿梭于工作區(qū)域內不是以往人力拉車運輸,而是小型牽引車、叉車,大大提高了工作效率,又減少了勞動力,提高了經(jīng)濟效益。
就以上所提,凡事有利有弊,利有了提出它的弊端,原始性水泥地面已滿足不了現(xiàn)實車輛的碾軋,和摩擦所造成的破壞,設計師將其設為金剛砂耐磨地面,解決了面層起砂破損的弊端,在實際使用中還存在著一項看起來不大,其實特重要的問題。
本文筆者從施工到使用過程中出現(xiàn)的問題,防范與對策等方面談談如何保證。
1 混泥土結構層,耐磨地面的做法設計
1.1 常規(guī)的設計理念是執(zhí)行國家,行業(yè)的規(guī)范及有關規(guī)定。
1.2 混泥土結構頂板、地面二次做法,厚度60mmc25 砼,金剛沙面層,每平米不低于6kg,厚度2mm,?準4,鋼筋雙向200。
2 施工工藝流程
結構面層清理 ——聚合物結合層——綁扎鋼筋——砼鋪設——金剛砂面層——成品養(yǎng)護——分割縫切除
2.1 清除結構面層雜物,用鋼絲磨光機清理,打磨用清水沖洗涂灰,并濕潤混凝土面層,利于二次砼的結合。
2.2 在濕潤的面層上刷上聚合物結合層,確保結構層與二次面層牢固結合防地面空鼓。
2.3 劃線綁扎鋼筋,支墊鋼筋有效位置,控制地面開裂。
2.4 依據(jù)地面平點控制鋪設砼,隨鋪隨振搗、找平。
2.5 待砼終凝前,用腳踩出腳印時,用磨光機磨出漿撒設金剛砂面料,一般拋撒兩遍,厚度約為2mm,6kg/m2用磨光機打磨,分幾次打磨,開始是將第一批面料充分融合在混凝土漿中,待砼凝固后,將面層打磨平整光亮。
2.6 打磨完后,刷乳狀養(yǎng)護液養(yǎng)護七天。
2.7 進行分隔縫切除,深度地面厚度的1/4,控制在25m2以內。
3 設計與工藝流程及局部質量問題分析
3.1 規(guī)范的設計加以合理的施工工藝流程,施工過程中的嚴格控制制定能生產出合格的地面工程。
3.2 經(jīng)過多種用途的廠房地面施工,此做法都能滿足使用,但是最近時段在交付使用的庫房工程中,二層地面出現(xiàn)了局部開裂、空鼓、破碎現(xiàn)象。
3.3 針對出現(xiàn)的問題,對開裂區(qū)域進行了切割、處鑿、清理嚴格按施工工藝進行維修,待砼強度及齡期達到后起用。
3.4 隨之其他地方出現(xiàn)了不同程度的同類問題。
3.5 經(jīng)過以上兩次質量事故的出現(xiàn),對其產生原因做了周密的分析找到了造成質量事故的原因。
①該庫房為二層,鋼筋砼結構,砼標號為C30,砼受溫度影響產生的應變力,造成地面開裂。
②建筑行有一句話叫十裂九空,砼自身的應變力造成面層局部開裂加之清掃地面時用水,從縫隙滲入,形成縫隙兩側不同程度與結構面分離狀況。
③主要破損并不是開裂后就形成,細小的裂縫,行走或推車運輸完全沒有問題,此庫房所用的是充電式叉車,此車重1500kg加之貨物超出2000kg,主要問題出在車輪上,車輪直徑200mm鐵邊硬尼龍輪,轉動起來振動力特大,形成點式?jīng)_擊振動,行至開裂部位,只有地面做法厚度的砼承受著沖擊。
產生拉力和壓力兩種力混合力,砼的抗拉強度是抗壓強度的1|10左右,說以車輪無數(shù)次碾軋振動至使開裂區(qū)域面積增大,僅靠聚合物結合層使結構面與二次砼結合是不夠的,造成了破損,修整后再破損的局面,針對出現(xiàn)的問題做了增加一道工序的流程,取得良好效果。
4 在原有施工工藝流程基礎上增加了一道工藝做法
4.1 流程圖示 結構面層清理—植入連接鋼筋—聚合物結合層—綁扎鋼筋—砼鋪設—金剛砂面層—成品養(yǎng)護—分割縫切割。
4.2 增加植入鋼筋法,提高原結構層與二次地石砼的連接點,結合力,抗拒外力造成的沖擊破損。
①采用Ф8帶肋鋼筋,不宜采用光圓或冷扎扭鋼筋,因為后面都不能形成機械牙鍵,還會產生局部膠體過厚導致較大收縮影響錨固效果。
②成孔深度是植入鋼筋直徑的10d,(常規(guī)構造性構件植筋深度為15d),因為現(xiàn)用部位是垂直受壓,且抗拔力低于常規(guī)植筋很多,滿足抗拔力≥鋼筋設計強度*鋼筋斷面積。
③植筋膠粘劑采用改性環(huán)氧類或改性已稀基脂類膠粘劑,這些小直徑鋼筋用經(jīng)得起檢驗的B級膠即可,采用A級浪費。
④鋼筋加工成T字形,豎段向下長度為130mm,橫段為50mm,鋼筋頂標高低于成品面層10mm,植筋間距為縱橫間距600mm,梅花形布置鋼筋植入7日內嚴禁受到觸動和干擾,10日后進行現(xiàn)場抗拔抽檢,?準4b鋼筋網(wǎng)片與鋼筋橫段綁扎牢固,下支墊塊保證鋼筋位置即可。
⑤改進工藝后,從施工成本略微高于原設計工藝流程造價,但反之想,就本之所論述出現(xiàn)返工重施工,產生的成本增大,遠遠超出植筋法成本的多少倍,針對成本就不做明細論述了。
5 結束語
此方案可根據(jù)實際情況應用,例如有規(guī)劃的庫房、車間、通道處,有運輸工具能造成地面破損,也就是施工方及時與使用方溝通,在明確的布局下,可局部采取此方案,也可會審圖紙時作為變更增項,取得設計部門同意,所增成本并入工程量,既保證了質量,又解決了成本問題,此論點可供業(yè)內同行參考,不足之處愿采納者加以改進,取得更好地質量保證效果。
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